多晶硅淋洗酸性廢水
項目規模:含淋洗酸性廢水量1200 m3/h,其中氫氟酸廢水量:45 m3/h,污水回用部分設計規模1000m3/h。
建設時間:2022年8月開工建設,2023年4月完工
技術路線:
(1)酸性廢水部分:酸性廢水→中和→混凝→沉淀→高效氣浮→ 出水回用。
(2)含氟廢水部分:含氟廢水→調節池→一級中和→二級中和→高效澄清→出水回用。
(3)污泥處理:濃縮后由污泥泵送入箱式隔膜壓濾機壓濾脫水,干泥通過汽車外運。

工藝流程介紹:
本項目的生產酸性廢水主要來源有三處:一處是尾氣淋洗裝置的排放廢水。另一處是冷氫化裝置排放廢水、還有渣
漿淋洗工序排放廢水。這些廢水主要是氯硅烷淋洗廢水,廢水中的主要污染物質為SiO2,HCl。
酸性廢水來水經調節池緩沖后由泵送入中和反應池,在中和反應池里加入石灰乳,使石灰乳和氯化氫反應,中和并
產生沉淀物質。使洗滌水呈中性或堿性。中和攪拌反應系統由四級攪拌反應槽串聯構成。本系統設置二套并聯的四級攪
拌反應吃。反應池級間采用折流隔板分隔,使廢水在反應槽中折流前進,充分與石灰乳混合、反應,中和后的廢水在重力
條件下自流進入到中間水池Ⅰ,后由泵提升至一體化高效澄清池。一體化高效澄清池由兩級攪拌反應區及澄清區構成。
廢水提升至反應區時投加PAC、PAM,使微小顆粒凝聚,增加沉降速度。
經過混凝反應后,廢水通過配水區進入斜管澄清池底部,絮凝反應使微小顆粒物橋聯,進一步增加絮凝體的粒徑,加
速其沉淀作用。根據以往項目的經驗,我們知道在經過絮凝反應后,在PH調整適當的情況下,獲得的絮凝體的沉降速率可
以控制在0.3-0.5mm/s以內,考慮到工業化生產產生調節波動的情況,為保障生產的穩定可靠,我們設計取其下限并保留
余量,取沉降速度0.3mm/s。為了降低業主投資成本,一體化高效澄清池可以做成鋼砼結構,內部支撐構件采用碳鋼防腐
形式。為了應對在某些廠出現過的斜管掛泥,最終造成斜管負荷不足而發生坍塌的情況,我們采用表面光滑處理的增厚
型PP斜板填料,重量輕,使用壽命長,表面光滑掛壁量少,強度高,不易發生坍塌,定期清池,采用壓力水對斜管進行沖洗,
去除掛壁污泥。確保設備長期穩定運行。在斜管澄清器中,在斜管的沉降加速作用下,固體絮凝物與水逐步分離,污泥在
重力作用下逐漸濃縮到反應器低部,清水向上部運行,從上部通過上清液收集槽進入到中間水池Ⅱ。經過澄清水泵提升
后,進入高效氣浮凈水器,高效氣凈水器采用淺層氣浮原理:氮氣與廢水形成溶氣水,在微小氣泡的作用下進行進一步的
去除懸浮物,氣浮后的清水進入回用水池,然后通過循環回用水泵送到淋洗塔作為淋洗塔用水。為了平衡水質,避免鹽分
過度富集而影響氯化氫的噴淋吸收效果,需要定期排放部分循環回用水,并補充新鮮水,確保噴淋效果。斜管澄清器產生
的污泥通過液位高差排入污泥濃縮池濃縮,之后通過污泥泵送入箱式隔膜壓濾機壓濾脫水,干泥通過汽車外運。濾液進
入回用水池回用。